上,只是告诉具体的反应时间、材料、催化剂,但是按照这个步骤生产出来,总是不合格,就很令人费解。
宋德看到这种情况后,亲自督促,第三次试做,改变了一些生产参数,镜头材料总算是好一些了,冷却后变得透明,但是检验后,才发现指标仍不合格。
宋德有经验,知道他们现有的技术储备不够,所以就建议周阳招聘一个高分子类的化学工程师,说不定有解决方案。
周阳认为有道理,就花费积分,通过系统快速招聘了一位有经验的化学工程师。
这位年纪近五十岁的工程师经验丰富,火速到岗后,就投入到工作中。
他看到产品的现状,一针见血的指出是提纯工序出了问题,随后按照他的方法,将提纯时间延长了半个小时,这样再生产出的镜头材料,就呈现了高透明形态,效果立竿见影。
这次制作出的样品,做成镜头后检测,指标一切正常。
顿时车间里欢声雷动,辛苦了好几天,总算有成果出来了。
但这让周阳很是惊异,因为这改变了图纸记录的工艺参数。
要知道系统给的图纸几乎从来没有出过错,但这次按照图纸工艺就是做不出来,反而在改了工艺制备时间后,镜头材料就合格了,这就有点匪夷所思。
随后工程师给大家解答了疑惑,那就是图纸上的工艺都是理想状态,且工艺只是实验室数据,和车间大批量生产还是有所差距的,再加上生产设备没有和图纸上的统一型号,可以说是生产参数的略微不同,就造成了产品不合格。
周阳这下明白了,这款仿生学相机图纸,是他通过升级卡片升级而来,而不是正儿八经由人研制出来的,所以这里的工艺未经过实践检验,因此出现了这种情况。
还好他找到了一位懂行的工程师,利用他的经验解决了这个难题。
由此可见,一个有经验的技术员和熟练工人,对于一款产品的生产有多么重要,甚至可以影响到了产品的成败。
这次的经历,也让周阳体会到了尽信书不如无书这句话,系统给的图纸,和实际生产也会有差异,不能无脑照搬,一切以实际生产为准。
现在镜头材料做出来了,下一步就是将材料热熔后,做成真正的仿生学相机镜头。
很快,在模具中,高分子材料凝结成为了类似眼球形状的镜片。
等镜片做好后,生产部众人都怀着忐忑的心情,把镜片拿去做测试。
镜头性能能不能达标,就看这次的了。